Code d’erreurErreurCauses possibles
01Trop de courant.Le convertisseur de fréquence a mesuré un courant de moteur trop élevé: Augmentation soudaine de la charge;Court-circuit dans le cablage du moteur;Pas de moteur approprié.
02SurtensionLa tension du circuit interméd. dépasse la limite de déclenchement (135 % de la tens. nom.): Temps de freinage trop court;Pointes de surtension dans le réseau.
03Mise à la terre.La mesure de courant a reconnu que la somme des courants de moteur des trois phases n’est pas égale à zéro: Erreurs d’isolation du cablage ou du moteur.
04Erreur de I’ondule.Le convertisseur de fréquence a reconnu un dysfonctionnement du circuit d’attaque de la grille ou du circuit de pont IGBT: Erreur EMC;Erreur des compos.
05Contacteur de charge.Contacteur de charge ouvert après commande START: Erreur EMC;Erreur des compos.
09Soustension.La tension du circuit interméd. était inférieure à 65 % de la tens. nom.: La cause la plus fréouente est une défaillance de la tension du réseau;Défaillances internes de I’appareil.
10Contrôle des phases du réseau.Défaillance de phase du réseau.
11Contrôle des phases du moteur.La rnesure de courant a reconnu qu’une phase du moteur ne conduisait pas de courant.
12Contrôle du chopper de frein.Résistance de frein non raccordé;Résistance de frein défectueuse;Défaillance du chopper de frein.
13Soustemp.VACON.Latemp. du corps de refroidissement est inférieure à -10°C.
14Surchauffe VACON.La température du corps de refroidissement est supérieure à +9O’C (boucle ouverte); +75 ‘C (boucle fermée).
15Moteur bloqué.La protection anti-calage moteur s’est déclenchée par ex. non déclenchement du frein électromécanique (MGB).
16Surchauffe du moteur.Le module de protection thermique du moteur a détecté une surchauffe;Surcharge du moteur.
17Souscharge du moteur.Le contacteur de sous-charge du moteur s’est déclenché.
18Mauvaise polarité à l’entrée analogique ou défaut de hardware.Mauvaise polarité à l’entrée analogique ou défaillance d’un composant sur le circuit imprimé.
19ldentification de la carte des options.Echec de lecture de la carte des options.
2010V valeur de consigne.Tension aux. de la valeur de consigne +10V court-circuitée, carte du réq. et carte suppl.
2124V+ 24V tension auxiliaire court-circuitée,carte du régulateur et carte supplémentaire.
22EEPROMErreur de l’enregistrement des paramètres; Erreur EMC; Erreur des compos.
23Erreur somme contrôle.Erreur de l’enregistrement des paramètres; Erreur EMC; Erreur des compos.
25Microprocesseur Watchdog.Erreur logique d’application, Erreur EMC; Erreur des compo
26Erreur de communication.La liaison de communication par l’interface ne fonctionne pas.
29Protection du thermistor.Le thermistor a détecté une augmentation de température du moteur.
31lmpulsion IGV manque.Dysfonctionnement d’lGVPerturbation de signal d’lGV; Les signaux difiérentiels d’lGV ne sont pas proprement terminés (2×120 Ohm); Le moteur est bloqué par le frein mécanique.
32Mauvaise direction d’IGV.Les entées différentielles d’lGV incrémental sont connectées dans des directions contaires à celles de la séquence de la Phase; Le paramètre 11.10 Direction IGV a une mauvaise valeur.
33Erreur du contrôle de vitesse.La différence entre la vitesse de référence et la vitesse actuelle est trop élevée. La vitesse actuelle provient de l’information donnée par le codeur incrémental; La valeur du Paramètre 11.8 Speed ErrorLim est trop basse (Hz).
36Entrée analogique.Le courant de l’entrée analogique l;n est inférieur à 4 mA: Source de signalisation des erreurs; Erreur du câble de siqnalisation.
41Déffaillances externes.Défaillances externes par l’intermédiaire des entrées numériques.
44Mauvaise séquence PHS.Le FC a reçu un mauvais signal logique PHSx du processeur de la cabine (le premier PHSx monte, le dernier PHSx-montant est absent, deux signaux PHSx montants ou descendants, l’un après l’autre, ont été reçus); Erreur logique du processeur de la cabine (SDIC); Problèmes méc./ optiques avec le détecteur PHS ou avec les drapeaux, Interférences sur le détecteur PHS ou le SDIC (par ex. interférences sur L’alimentation).
48Surveillance du courant moteur.Le courant moteur (dans une ou plusieurs phases) est en dessous du niveau attendu.
51Erreur de référence vitesse.La tentative de changer la vitesse lors de la course n’est pas acceptée par le FC; Le FC déclenche un arrêt d’urgence. Erreur logique EC (contrôle ascenseur).
55Erreur signaux. « Heartbeat » du bus CAN.La communication du bus CAN n’a pas été établie ou a été perdue entre le contrôle ascenseur et le convertisseur de fréquence; Le FC ne reçoit pas les signaux « Heartbeaf »du bus CAN du EC dans le temps imparti spécifié dans le paramètre 12.1 Développement Groupe TEMPS-PULSATION
56Surveillance des bornes de sortie.Un ou plusieurs decontacts principaux SH/SH1 ont fondu; Etat attendu incorrect lorsque les bornes sont actives (course) ou en train d’initier une course (pendant arrêt, phase préparatoire au démarrage).
59Eneur de correction de position.L EC requiert une correction de position trop élevée.Le FC déclenche un arrêt d’urgence; Les valeurs de saccade et/ou d’accélération en cours sont trop élevées (para.1.10, 1 . 1 1 , 4 . 2 ,4.3, 4.10…4.13); Les câbles glissent sur la poulie de traction; L’image de gaine de l’EC ne correspond pas à la réalité; Les détecteurs PHS ont été perturbés lors de la course d’apprentissage et ont ainsi provoqué une mauvaise image de gaine.